LYWS脱硫添加剂

LYWS脱硫添加剂
型号:LYWS
品牌:万山
原产地:中国
类别:工业设备 / 环保设备 / 空气净化装置
标签︰脱硫添加剂 , 脱硫 , 添加剂
单价: ¥10000 / 吨
最少订量:1 吨

产品描述


LYWS脱硫添加剂
一、技术背景
某电厂脱硫系统草能够用高效脱硫SO2湿法石灰石-石膏工艺,600MW机组100%的烟气量,脱硫系统由吸收塔系统、烟气系统、石膏脱水系统、石灰石制备系统、公用系统、排放系统废水处理系统等组成。系统按照设计要求和运行规程运行,在3台吸收塔浆液循环泵全部投运时,脱硫效率保持在95%左右,系统脱硫效率和SO2排放浓度均达到环保要求。但脱硫系统运行增加了厂用电率,在吸收塔3台循环浆液泵全部运行的情况下占厂用电率的比例在24%左右。为优化脱硫系统运行、降低运行能耗,某电厂对脱硫系统开展了脱硫添加剂使用试验,研究了脱硫添加剂使用对脱硫系统运行参数、脱硫效率,以及对节能效果的影响。
二、试验条件及过程
试验期间脱硫系统运行按照运行规程要求,机组负荷每天保证6小时以上的时间为满负荷运行,燃煤煤质保证稳定,且与试验前后基本一致,平均硫分值在0.46%左右。试验期间每小时记录系统运行各种参数。
1.脱硫添加剂效果试验
脱硫添加剂加入后,脱硫系统各运行条件保持与加药前一致,至脱硫效率基本稳定,考察脱硫添加剂的使用对系统脱硫效率的影响情况。
2.循环浆液泵优化组合运行分析
加入脱硫添加剂至脱硫系统运行稳定后,保持机组负荷稳定及其它运行控制参数不变,依次停运A、B、C浆液循环泵,考察各运行工况的脱硫效果,并与使用脱硫添加剂前相比较。
3.对吸收塔循环泵浆液的影响
试验期间每日取吸收塔循环泵浆液样品做化学检测,研究使用脱硫添加剂后对吸收塔浆液品质的影响。
4.经济效益分析
根据试验结果及试验期间的脱硫添加剂添加量统计,分析使用脱硫添加剂后给电厂带来的经济效益。
三、试验结果及分析
1.脱硫添加剂效果试验
保持原有运行状态,加入脱硫添加剂后,系统脱硫效率持续上升,由原来的95%左右上升至98%左右。图1为加入脱硫添加剂后效果变化图,上部曲线为机组负荷、下部曲线为SO2排放浓度,试验期间燃煤煤质稳定。由试验结果可以看出加入脱硫添加剂后,系统的脱硫效率得到了提高、烟气SO2排放浓度明显降低。

图1 加入脱硫添加剂后效果图


在脱硫过程的烟气上升段,烟气中的SO2与喷淋下来的石灰石浆液雾滴逆向接触传质,吸收塔浆液中加入的脱硫添加剂,可以缓冲在气液界面处,由于SO2的溶解产生大量H+离子,抑制由于SO2的溶解而导致的气液界面上酸度的降低,提高SO2气液传质速率,强化SO2的吸收,浆液的pH也不会因SO2的溶解而下降过快,气相阻力减小,促进SO2吸收;同时,在固液界面处,脱硫添加剂能提供有利于CaCO3溶解的酸性环境,减小液相阻力,提高石灰石的溶解速率,促进石灰石的消溶,增加了石灰石的反应活性,使脱硫效率得到提高。
2.浆液循环泵优化运行
系统加入脱硫添加剂后,在机组负荷稳定的工况下,根据运行规程的要求,其它运行条件不变,依次使用A/B泵、A/C泵、B/C泵组合运行,考察各运行工况的脱硫效果,并与未加入脱硫添加剂但使用A/B/C三台浆液循环泵运行时的脱硫效率相比较。试验期间脱硫系统入口SO2浓度在900~1400mg/Nm3范围内,表1和图2为4种运行条件下各负荷区间脱硫效率比较。
表1 脱硫效率比较表


注:表格中“—”表示在试验期间未出现此负荷区间



图2 各运行条件、负荷区间脱硫效率比较图
由试验结果可以看出,加入脱硫添加剂后使用任意两台浆液循环泵运行,脱硫效率均可到达95%左右,略高于未使用脱硫添加剂但保持3台浆液循环泵运行时的效果相似,超过脱硫效率为90%的环保要求。脱硫添加剂的使用可以提高反应降低脱硫反应的液气比,在满足脱硫效率要求的情况下减少浆液循环泵的运行。在3种运行泵组合中,A/C泵组合运行的脱硫效率最好,B/C泵组合运行效率稍差,原因为A泵扬程最高,喷淋层喷出的循环浆液与烟气的接触的时间最长,B、C泵依次比A泵低2.4m,与烟气接触的时间依次减短;A/C泵间隔最大,烟气与两个喷淋层喷出浆液间隔的时间较长,反应效果好。
3.使用添加剂对吸收塔浆液的影响
试验前后对吸收塔浆液成分进行化验,化验内容及结果详见表3。
表3 试验前后吸收塔浆液成分


由试验结果可以看出,加入脱硫添加剂后吸收塔浆液的pH、密度、浓度性能指标基本无变化,主要是由于脱硫系统运行控制较好、参数变化范围不大;但其中CaCO3含量明显低于试验前,表明加入脱硫添加剂后可以增加石灰石反应活性,提高石灰石利用率,同时减少了浆液结垢和堵塞风险。
四、经济效益研究
1.脱硫添加剂添加量统计
试验期间,初次加入脱硫添加剂1200kg,由于吸收塔浆液要不断地补充、排出,造成脱硫添加剂每日的损耗,首次加入后每日补充加入100kg,以维持吸收塔浆液内脱硫添加剂的浓度。试验只对1号脱硫吸收塔加脱硫添加剂,而脱水系统为1、2号脱硫公用系统,脱水后的滤液返还至1、2号吸收塔,若两套脱硫脱硫系统同时使用脱硫添加剂,脱硫添加剂可控制在75kg/日左右,每月计算脱硫添加剂耗量2.25t。
2.停1台浆液循环泵的经济效益分析
统计试验前后1号脱硫系统A、B、C 3台浆液循环泵运行时的用电量,分别为20.52MW·h、16.8MW·h、16.92MW·h,按照上网电价0.342元/kWh计算每月节省的厂用电量及电费,试验所使用的脱硫添加剂,按3万元/t价格计算,结果见表4。
表4 脱硫添加剂使用后停循环浆液泵经济效益分析表




由表4可知,使用脱硫添加剂后,停运A、B、C浆液循环泵每月节约的费用分别为13.85、10.03、10.16万元,平均费用为11.35万元,B/C泵组合运行节能效果最明显。
3.其它隐性经济效益
使用脱硫添加剂后,除了直接节省了厂用电量外,还能节省增压风机运行、石灰石使用量、设备维护量等间接费用。
①减少SO2排放量
加入脱硫添加剂后,使用A/C泵组合运行,以平均负荷450MW计算,脱硫系统的脱硫效率相对加脱硫添加剂前高0.8%左右,SO2排放浓度减少6mg/m3左右,一年可减少排污量62.21t左右(以机组运行300日、平均负荷450MW计),SO2排放量的减少将相应的减少排污费缴纳。
②减少增压风机出力
使用脱硫添加剂后,吸收塔系统可以由原来的3台浆液循环泵运行改为任意2台运行,吸收塔内烟气压降可减少300Pa左右,因此可以减少增压风机动叶开度,从而较小增压风机出力,达到节能效果。
③较少石灰石用量
使用脱硫添加剂后,吸收塔浆液中CaCO3含量明显降低,表明石灰石利用率有了提高,处理相同量SO2所需石灰石的量将减少。
④设备维护量的减小
在原有运行方式中停用1台浆液循环泵后,可以减少相应的设备维护、检修工作量,减少了相应的费用。
由此可见,脱硫添加剂的使用可以给电厂带来可观的经济效益,减少了烟气SO2的排放量,符合国家节能减排的政策;同时停备用一台浆液循环泵,增加了脱硫系统运行的安全、稳定性。
五、技术前景
1.脱硫系统在使用添加剂后,脱硫效率提升明显,在所有情况基本相同的条件下,效率可以提升5%~10%个百分点,在机组满负荷时脱硫效率可达98%以上。
2.使用脱硫添加剂后,保持系统运行控制参数不变,可停运任意一台浆液循环泵,其脱硫效率可保持在95%左右,超过脱硫效率为95%的环保要求。其中A/C泵组合运行脱硫效果最好,略高于未使用脱硫添加剂但保持3台浆液循环泵运行时的效果,B/C泵组合运行节能效果最好。
3.脱硫系统使用脱硫添加剂后,降低了厂用电率及系统运行费用,减少了SO2排放量,同时增压风机出力、石灰石用量、设备的维护量和维护费用等相关费用也相应减少,间接带来一定的经济效益,取得了节能、减排的双重效果。

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最后上线︰2017/05/18