LYWS脫硫增效劑

LYWS脫硫增效劑
型號:LYWS
品牌:萬山
原產地:中國
類別:工業設備 / 環保設備 / 空氣淨化裝置
標籤︰脫硫增效劑 , 脫硫 , 增效劑
單價: ¥10000 / 噸
最少訂量:1 噸
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產品描述

LYWS脫硫增效劑
一、技術背景
在眾多的煙氣脫硫技術中,濕法煙氣脫硫一直佔據着主導地位,在世界上已建成的脫硫裝置中,濕法脫硫裝置占80%。儘管濕法脫硫技術的工藝成熟,脫硫效率高,但近年來電廠燃用煤中硫的質量分數遠超設計值,因此,需增加噴淋層提高脫硫效率,從而使SO2出口質量濃度達標。但這種方法會增加電廠的投資和運行費用。研究表明,如果在濕法脫硫技術中加入一定量的LYWS脫硫增效劑,可提高脫硫效率並降低系統的運行費用。
二、LYWS脫硫增效劑的原理
LYWS脫硫增效劑由符合催化劑、表面活性劑、含羧基類鹽等成分混合而成,具有以下3方面的作用:
1.復合催化劑是緩衝劑,能夠緩衝吸收塔漿液pH值,增加漿液吸收SO2的能力。
2.含羧基類鹽可以促進SO2的溶解,能夠消耗SO2溶解產生的H+,使SO2轉換成亞硫酸鹽,從而繼續溶解SO2。
3.LYWS脫硫增效劑中的復合催化劑和高分子聚合物是固、液傳質的促進劑,能夠提高石灰石的利用率。
三、LYWS脫硫增效劑添加
某電廠機組原脫硫裝置SO2設計質量濃度為4557mg/m³(標準狀態,下同),四層噴淋,脫硫效率為96%。在實際運行中,SO2質量濃度遠超設計值,最高為10285mg/m³,機組平均運行負荷為215MW,SO2排放質量濃度遠不能達標。
1.LYWS脫硫增效劑濃度的確定
考慮該工程氧化風機的出力、皮帶脫水機的出力及漿液制備系統的具體情況,SO2入口質量濃度不宜超過7000mg/m³,LYWS脫硫增效劑的質量分數為0.5‰,可保証脫硫裝置出口SO2達標排放。
2.實驗內容
(1)實驗時間:2個星期。
(2)添加位置:吸收塔地坑。
(3)每天平均添加130kg脫硫增效劑。
(4)試驗期間,在保証脫硫裝置出口SO2排放濃度達標的情況下,可適當停1台或2台漿液循環泵。
四、實驗結果
LYWS脫硫增效劑添加期間,機組最高負荷為323MW,最低負荷為167MW,脫硫裝置入口SO2質量濃度最高為10285mg/m³。脫硫設施添加LYWS脫硫增效劑后,運行安全、穩定,脫硫效率明顯提高,在運行中可停1台、甚至2台漿液循環泵,節能效果良好;在添加脫硫增效劑期間,成品石膏中碳酸鈣的質量分數小於1.5%,石灰石粉節約效果顯著。
添加脫硫增效劑期間的極端運行工況見表1、表2。




機組發電負荷/MW 入口二氧化硫質量濃度/(mg·m-3) 脫硫效率/% 漿液循環泵投運數/台 
224304 1028510266 95.691.2 33 
五、技術經濟分析
根據上述分析,某電廠機組添加質量分數為0.05‰的脫硫增效劑,在此基礎上進行技術經濟分析。
添加成本計算依據:300MW機組,二氧化硫濃度為4557mg/m³;3台泵運行下脫硫效率為94.5%;實際運行時可停運B泵或C泵,以停運B泵進行節能分析(B泵運行電流為57A,3泵運行下增壓風機電流由140A降低至120A,電流降低20A);脫硫增效劑添加質量分數為0.05‰,日消耗量為130kg。增壓風機和漿液循環泵B的主要參數見表3。
表3 增壓風機和漿液循環泵B的主要參數


項目 單位 增壓風機 漿液循環泵B 
電動機功率因數電動機電壓電動機效率節約電流電動機項數節能 kV%A Kw 0.860.95203158.0 0.860.95573450.2 
節能計算:添加脫硫增效劑后,4台漿液循環泵僅運行3台,每小時節能450kW·h(電動機功率560kW);增壓風機每小時節能158kW·h,二項合計608kW/h按照0.2元/(kW·h)計算,每天節約費用2918元。
石灰石節約計算:未添加脫硫增效劑前成品石膏中碳酸鈣的質量分數為2.6%,添加脫硫增效劑后石膏中碳酸鈣的質量分數為1.0%,石灰石粉節約了1.6%。按設計工況(300MW)每天節約石灰石粉3.3t,石灰石粉按照100元/t計算,每天節約成本330元。
添加脫硫增效劑后每天節約成本3249元,每天添加脫硫增效劑130kg。綜合收益為389元/d。具體節能情況見表4。
某電廠機組脫硫增效劑添加添加質量分數為0.5‰的工況下,每小時節能608kW·h,節約發電成本389元/d。
表4 具體節能情況


六、技術前景
經過運行試驗可以得出如下結論:脫硫設施添加脫硫增效劑后運行安全、穩定,脫硫效率提升明顯,完全可以保証達標排放,運行中可停1台、甚至2台漿液循環泵,節能效果好。

LYWS脫硫增效劑 1

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最後上線︰2017/05/18